立磨返料提升电流瞬间高
2020-12-27T09:12:55+00:00
分析立磨机主机电流升高的原因及危险性!新乡市长城机械
1、立磨机在工作时,如果给料过多就会造成设备工作负荷的增加,这个时就会加大该机的能耗,因此需要的电量就会增大,这样主机的电流就会上升,并且进料过多还 提高选粉机转速,调整系统风量,增加粉磨压力。 3、磨机振动太大,检测判断为喂料不均匀,磨盘料层过薄,内循环量过大,金属件进入磨。 均匀喂料,调整喂料速 立磨吐渣斗提电流高的原因百度知道 压差增高表明入磨原料量大于出磨成品量,磨内循环负荷增加,此时喂料提升机电流变大,排渣量增大,此时从磨机限位装置可以判断料层在不断增厚。 为保证产品细 立磨分级机电流高的原因百度知道 1风量过大,2入磨粉料多,3入磨风温高,4研磨压力高压差低,料层厚,主机电流高。1风量不足,压差的高与低是看内循环量。矿渣立磨振动偏大,会导致主电机电流波动较大, 立磨返料提升电流瞬间高
立磨返料提升电流瞬间高颜磨机
立磨常见问题及处理 立磨操作相对来说工艺原理简单些,但恰恰是目前水泥 厂有效运转率提不高的一个系统。 立式磨的日常使用和维护经验粉体技术粉体圈 二、立磨日常维护经 (3)立磨张紧压力由11 MPa提高到12 MPa,增加碾磨能力。 (4)挡料圈调整,根据料层厚度110 mm偏厚的结论,将挡料圈高度由原来的80 mm降到60 mm。 技术丨生料立磨进一步提产的改造措施物料技术、MLS3626生料立磨调试期出现的问题及处理中控显示故障的原因大多是振动大引起的。 该立磨对。 就适当增大磨内喷水量,同时降低石灰石等原料的粒度;。 与壳体的磨擦,使 原料立磨主电机电流波动大的原因 (1)立磨配套的旋风筒结构落后、系统管道偏小,磨内压差高,导致系统阻力高,达到10500 Pa左右;立磨配套的选粉机型式落后,选粉效率低,合格品不能及时选 技术 TRMR534立磨系统节电技术改造的实践风环
立磨回料过多怎么处理
电流升高,负荷突然增大,有可能是拉风风机波动,一下子拉出很多细粉,注意立磨振动。 水泥磨中控操作员试题及答案水泥中控操作员试题 一、填空题 (每题2分,共计40分) 1、硅酸盐 斗式提升机 常见故障的原因分析: 1头部返料严重 一是料斗设计不合理,物料无法卸净;二是斗速偏低;三是头部卸料高度不够;四是出料口唇板距料斗唇边间隙过大。 出磨提升机返料原因 压差增高表明入磨原料量大于出磨成品量,磨内循环负荷增加,此时喂料提升机电流变大,排渣量增大,此时从磨机限位装置可以判断料层在不断增厚。 为保证产品细度合格,一般不对分离器转速做调整(或者在不影响细度情况下可适当降低转速)。 通常做法是做减料、短暂性断料处理,待磨机压差恢复平稳,再稳定增加喂料至合理值;或者在磨 立磨分级机电流高的原因百度知道 立磨磨内料层的厚度取决于挡料圈的高度,理论上可将挡料圈的高度控制在磨辊直径的2%±20mm。 磨机挡料圈过高,磨内料层太厚,研磨效果未能充分发挥,磨机负荷大,主电动机电流高。 2013年1月份大修时,对立磨磨辊衬板及磨盘衬板进行更换,挡料圈的高度约100mm。 运转3~5个月后磨辊衬板及磨盘衬板逐渐磨损,此时的料层相对较厚,6 生料立磨系统提产降耗的措施立磨系统提产降耗粉磨技术
立磨生产过程中出现的各类问题及解决方法
立磨差压高的原因及处理措施 1)喂料量大,粉磨能力不够。 处理:根据磨机功率,适当减产。 2)产品太细,内部循环负荷值高。 处理:降低选粉机转速。 3)选粉机可能堵塞。 处理:停磨检查。 4)选粉机导向角太窄或者长度太长,限制了料子顺利通过出口。 5)挡料环过高,造成内部循环负荷高。 处理:停磨调整。 6)刮料板断或掉,未形成回 (1)立磨配套的旋风筒结构落后、系统管道偏小,磨内压差高,导致系统阻力高,达到10500 Pa左右;立磨配套的选粉机型式落后,选粉效率低,合格品不能及时选出;同时出磨生料细度R02 mm长期偏高,处于控制指标20%边缘,影响水泥窑煅烧质量。 (2)立磨进料溜子处原配置的回转下料器运行到后期,磨损间隙增大,漏风十分严重, 技术 TRMR534立磨系统节电技术改造的实践风环 创新开放式密封给料,3NAFP 六大特点: 1: 现场实测:水泥原料立磨使用,每吨原料 降低电耗 2~3 度。 立磨产量提高。 收尘压力降低。 2: 现场实测:在水泥线立磨使用,有效 降低氧化物的排放。 3: 密封恒定:机件磨损和密封无关, 密封性能永不降低。 4: 开放式密封:物料在设备中是自然堆积, 不是物料挤压密封。 5: 维护优势:维修只 新型立磨密封给料系统的应用 智慧水泥网 5压差 压差由磨内压差与布袋收集器压差两部分构成,是提高产品质量和产量的关键因素。 51 磨内压差 主要由两部分组成,一是入磨热风喷口环造成的局部通风阻力,二是喷口环上方至取压点之间悬浮物料的流体阻力。 这两个阻力之和构成了磨内压差 如何提高立磨产量?这5个因素需要了解 知乎
如何更好地提高矿渣立磨的产量及运行效果百度知道
问题主要表现在立磨主电机、循环风机电机电流偏高,正常运行平均大于255A,电机功率因素在08左右,喂料量难以提高。 同时循环风机风门只能开到54%,风机电机即达到额定电流,由于风机风门不能全开造成风机效能只有60%。 料层在停止磨内喷水时为120mm以上。 入磨风量偏大,但是喷口环风速不高,现场情况为吐渣偏多,且吐渣中 返料,物料浓度低、且料层薄,密相区换热非常低。有 返料稀相区浓度增加,换热增强,二是可以降低床温, 不然床温很难控制。没有返料无法构建正常的外循环, 床料变薄,稀相区密度降低。导致锅炉受热面吸收的热 量下降,当然带不上负荷了。返料问题日益严重怎么破?“大神”支招我们有办法百度文库 如何得到高电流的瞬间直流电? 对于纯直流电路I=U/R,当电压一定,可以通过减小电阻来提高电流,当电路的电阻不能再减小的时候,比如短路,那只减小电源的内阻。 当电源内阻和电路的电阻都一定时,可以通过提高电压来实现。 当只需要瞬间电流时,可以通过得到瞬间电压来实现。 如果在一个升压逆变器的次级线圈的两端并联一个低容量高 瞬时电流百度百科 常温下,基极电压每增加60mV,集电极电流成10倍增加 即等效 I {C}=I {C0}e^ {\frac {\Delta V} {25}} 方法二:三端稳压器 三端稳压器是常见的增大输出电流的器件,可采用并联的方法,如下图所示 该方法可允许输入 \geq65V 的电压,可输出 5V 电压和最大 15A 的电流 编辑于 06:44 赞同 添加评论 分享 收藏 喜欢 收起 硬件工程师桥 硬件工 如何提高电路中的输出电流呀? 知乎
立式辊磨机粉磨系统常见故障及处理措施保养知识长城机械
2 立磨循环提升机负荷增大的故障原因及处理措施 21 出磨外循环量增大,外循环提升机电流突然增高,增高后的电流稳定 (1)磨机刚启动后,因研磨压力达不到负荷要求,刚入磨的物料粉碎性差,外循环量相对较大。 但随着辊压的增高,外循环量很快稳定正常。 (2)RM型立磨两侧平料板后边喷口环上盖板脱落,风量不变,增加了通风横截面,降 (1)水泥立磨操作技巧 适宜料层厚度。立磨机采用料床粉碎原理,稳定的料层是立磨机持续稳定工作的前提。料层太厚,粉磨效率低,电流高。料层太薄,容易引起机械振动,所以要根据立磨辊皮、磨盘衬板的 水泥生料立磨提高生产量的方法有哪些?– 中国制造 在磨机运行时 , 磨 内 负荷量 的变 化从磨 机电流 、 料层厚度 、 动 振 幅度 、 磨出 口温度等参数 上反应出来 , 而压差 则更能反映磨 内状 况。 压差增大 , 内负荷加 磨 大; 压差变小 ,说 明磨内物料少 ,研磨 层迅速 减薄 , 内负荷 . 磨 降。 这两种情况 ,若调整不 及时 , 都会 因料 层不稳 , 使磨机振动加剧 操 作上 利 用压差 来作为 控制磨 内负荷量 变化 大幅提高立磨台产,降低电力消耗成本百度文库 创新开放式密封给料,3NAFP 六大特点: 1: 现场实测:水泥原料立磨使用,每吨原料 降低电耗 2~3 度。 立磨产量提高。 收尘压力降低。 2: 现场实测:在水泥线立磨使用,有效 降低氧化物的排放。 3: 密封恒定:机件磨损和密封无关, 密封性能永不降低。 4: 开放式密封:物料在设备中是自然堆积, 不是物料挤压密封。 5: 维护优势:维修只 新型立磨密封给料系统的应用 智慧水泥网
立磨主电机电流低的原因百度知道
电动机的电流大小取决于电动机所带的负荷的大小,负荷太低,所以电流上不去。 立磨电机运行电流异常波动生料A磨机生产运行中突然出现电机电流异常波动。 工况表现:磨机加载,研磨压力加不起来,台时降低,排渣量增大。 通常,引起电流异常波动的 为了减少磨盘中心物料的堆积、板结,改善辅辊对料层的控制,在磨盘中心增设刮料板,距磨盘高度20cm。 它可以把磨盘中心区域的物料刮平,更好地稳定料层,保证物料被均匀地粉磨;还可以有效地减少磨机本体的磨损。 3液压系统压力 在其他因素不变的情况下,研磨压力与产量成正比关系,研磨压力越大,作用于磨盘上物料的正压力越大,碾磨 如何提高立磨产量?这5个因素需要了解 知乎 从以往的经验看,每年2月大修期间进行磨盘、磨辊在线堆焊之后立磨主电机电流为190~195A,而到了12月运行末期,立磨主电机电流上升至205~210A。 主要的原因是磨盘、磨辊堆焊后由于挡料圈高度未调整,料层厚度相对降低;而到了运行末期,磨盘、磨辊的磨损严重,料层厚度相对提高,主电机电流 我公司立磨节能降耗技术改造投期刊 稳定料层可以减轻立磨的振动。 23 磨内温度的控制 立磨出口气体温度变化太大会导致磨机操作不稳定引起振动,磨内温度 过高,物料变得非常松散,不但料层变薄,而且不容易碾压,会产生剧烈振 动。 甘肃永登祁连山水泥有限公司2 台ATOX375 立磨出口温度均控制在 70~80之间,出磨温度的控制主要是靠入磨气体温度和喷水量来调节控 制。 立磨工艺参数讲义 豆丁网
国产HRM3400立磨的调试及应用 豆丁网
料层较薄时可采取的措施有:(1)增加磨内喷水量;(2)降低研磨压 力;(3)适当增加喂料量,一般增减喂料量的波动不能大于 5%;(4)提 高选粉机的转速,增加磨内物料的循环量。 若料层厚度较厚时,则反之。 33 研磨压力的控制 研磨压力是稳定磨机运行的重要因素,也是影响立磨主电机功率、立 磨产量、立磨粉磨效率的主要因素。 返料,物料浓度低、且料层薄,密相区换热非常低。有 返料稀相区浓度增加,换热增强,二是可以降低床温, 不然床温很难控制。没有返料无法构建正常的外循环, 床料变薄,稀相区密度降低。导致锅炉受热面吸收的热 量下降,当然带不上负荷了。返料问题日益严重怎么破?“大神”支招我们有办法百度文库